一、色織上漿現狀:
1. 多品種,小批量,多花色,多組分,色紗上漿,只有幾百米,一千米的單子很多,要求,漿料配方通用性,適應范圍廣泛,減少漿料成本投入;
2. 色紗上漿后,漿槽中的漿液毛羽、雜質多,且易被染料沾污,
3. 目前市場經紗上漿主要選擇生物化學穩定性好的聚乙烯醇(PVA)或者淀粉做主要漿料。
二、突出問題:
1. 采用高溫上漿,不可避免存在脫色現象。
2. 深色品種漿紗后,若下一批是淺色品種,漿液將無法再進行使用,如果將漿槽中剩余漿液直接放掉不僅會增加生產成本,造成漿料浪費,還會增加污水處理負擔,增加不必要的開支,因此要對色漿進行回收再利用。
3. 在更換漿的時候,必須清洗漿槽,這時會有大量含有漿料的廢水排出,
隨著國家對環保的日益嚴格,放掉的剩余漿液及清洗廢水必須處理,不讓直排,達到一定標準后才能排放。造成運營成本增加,利潤下降。
傳統處理方式缺點:投資成本高、運行費用大(電費+化學品+污泥處理費)、流程多、管理復雜。
三、經過我們近期方案論證和模擬試驗,提出將漿料排水處理后回用,零排放方案。
1.具體解決思路如下:
1) 首先通過低溫上漿,最大程度減少顏色的脫落,降低廢漿液的色度,
2) 將大漿槽改小,減少色漿循環量。
3) 剩漿液預先通過沉淀處理,使帶色漿液與無色漿液分離,而后再通過高級氧化技術,將色度去除并回用。
4) 將漿槽清洗廢水收集儲存,通過高級氧化,去除色度回用;
2.設計原則:
1) 采用性能可靠的設備。
2) 在滿足工藝要求的條件下,利用現有設備進行改造,盡量減少投資,降低運行費用。
3) 處理設備具有較高的運行效率,以較為穩定的處理手段完成工藝要求,并有一定的抗沖擊負荷能力;
4) 運行簡單,維修方便,操作彈性大,工人勞動條件好,采用自動化管理。
3.工程采用高級氧化工藝,具體流程如下:(原有漿料配制系統不改變)
1) 在小漿槽內增加輸送泵,通過散熱器,將漿液降溫后泵入漿紗機大漿槽內。目的是降低漿液的溫度,減少纖維的脫色。本次設計采用水冷卻,冷卻后的水,收集回用。
2) 當漿紗作業完成,漿紗機停止工作后。將大漿槽內的剩余漿料,通過輸送泵輸入至漿液收集槽內。
3) 進入收集槽內的漿液經過沉淀分離,使色漿下沉。
4) 漿液收集槽內的色漿輸送至脫色槽內,在脫色槽內進行高級氧化,達到脫色目的。
5) 脫色后的漿液,再通過漿泵打入貯存桶內等待使用。
4.新方案優勢:
1) 設備投資降低.
2) 系統簡單管理便捷.
3) 運行成本低,無污泥發生.
4) 漿料廢水量減少
5.COD降解及脫色說明:
1) 關于COD的降解,我們方案采用分解能力極強的還原物質將無用的基團去除。
2) 通過我們的設備產生的極強的還原物質,同時我們通過超聲波等手段,將這部分強氧化劑,變成極其細小的微氣泡,氧化水中的顏料分子,降低廢水色度。
四、漿紗方案:
1.由于需低溫上漿,減少脫色幾率,故采用馬鈴薯或木薯淀粉,低溫不凝凍;
2.針對色織企業小批量,多品種的特點,選用適用性廣的漿料,配方通用;
3.因車間里色織與白織共存,采用低上漿率工藝,減少飛花,降低漿紗及退漿成本;
五、試驗
試驗品種:深色JC60S 132*124 4/1,回漿試驗品種:本色純棉40S 120*78
1. 漿料配方及工藝:
PVA: 25kg 含固量: 9%
PR-Su: 25kg 體 積: 850L
ES128: 37.5kg 上漿率: 10%
2. 漿紗現場情況:
漿槽不加溫,室溫上漿,自動補漿,該品種原來脫色問題最嚴重,現在得到解決。
3. 織機情況:
1) 織機車速675-695rpm
2) 純棉60S三個軸,平均效率都超90%,經停最低4次/12小時,效率最高96.8%;
3) 剩漿漿純棉40S一個軸,平均效率接近90%,經停最低7次/12小時,效率最高92.9%。
六、總結
1. 采用低上漿工藝,落物少,效率高;
2. 采用低溫上漿,脫色少,染料使用量可以適當降低;
3. 該處理系統技術先進,操作簡單、維修方便;
4. 工藝流程完善,效果明顯,處理后的漿液可重復使用。
5. 采用低溫、低上漿工藝后,解決了深色坯和漂白、本色坯漿液不能混用的缺點;
6. 漿紗及退漿成本下降,減輕操作工的勞動強度,提高漿紗設備的運轉效率;
7. 漿槽易清洗,前端染料用量少,攜出少,易分解;
8. 高級氧化后,經處理分解后成為氧氣,不會導致二次污染;
9. 余漿及廢水能回用,實現零排放。